苦了几年的研究员们都欢呼起来。
然而却是空欢喜一场——反应炉炼得的钢水凝固后,产生气孔并发生热裂,一击就碎,成了无用的废钢。
王所长束手无策,只好请示了张主任。张鉴知道师父对炼钢术的看重,不然也不会把钢铁研究所放在一号研究所的位子上,便第一时间报告了赵昊。
那时赵昊不顾岳父的脸色,急着从北京赶回,就是为了这件事儿。
最后经过几个月艰苦的金相分析,大体确定了原因,就是铁矿石磷、硫含量太高,而锰的含量偏低。
因为含磷过高导致热裂,含硫过高会变脆。锰含量不足则会出现气孔……
锰含量不足好说,加就是了。
传统绘画中灰黑色和钢灰色的染料,就是软锰矿粉。它也是制陶业常见的上色剂,将其与木炭加热一段时间就会还原出金属锰。
而且锰还可以把铁水中的硫反应掉,可谓一举两得。
但除磷就非赵昊所能了,他知道后世是用纯氧大力出奇迹的,可惜以他目前的脚蹬发电制氧法,电解出的氧气也只够吸一吸,做个化学实验啥的。用来往转炉里吹,无疑杯水车薪,远远不够看。
所以摆在老王和他的研究员们面前有两条路,一是找到低磷的铁矿石作原料,二是继续改进工艺,找到去除磷的办法。
经过检测,江南钢铁在一五期间吃下的繁昌铁矿,矿石含磷量过高。又试了进贤、兴国、邯郸等十几处的矿石也不达标。
至于赵公子寄予厚望的马鞍山铁矿,找矿时直接找到了磷矿……
虽然研究所没有放弃寻找新的矿石来源,但已经把注意力转到改进生产工艺上了,希望二五期间能有突破吧。
好在工业时代还未到来,用传统高炉生产的生铁和熟铁;用水力锻机和渗碳法生产的钢材,已经足够集团现阶段使用了,还有时间解决这些问题。
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